近日,西昌藍(lán)鼎公司以協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)與技術(shù)改造為重要著力點(diǎn),對(duì)焦化脫硫灰放灰、氨水調(diào)節(jié)系統(tǒng)等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)推進(jìn)智能化、高效化升級(jí)。此次改造不僅有效減輕了一線員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,還成功破解了生產(chǎn)過程中的揚(yáng)塵、能源調(diào)節(jié)等環(huán)保難題,充分彰顯了公司“以人為本”的發(fā)展理念以及對(duì)智能科技現(xiàn)代化的不懈追求。
過去,脫硫灰放灰工作完全依賴傳統(tǒng)人工操作模式。每次作業(yè)不僅耗時(shí)較長(zhǎng),員工還需承受高強(qiáng)度的體力消耗。更為棘手的是,作業(yè)過程中面臨著揚(yáng)塵、裝車安全與環(huán)保等多重風(fēng)險(xiǎn)。每到秋冬季,遇上陰雨天氣,地面衛(wèi)生狀況不佳,視覺效果差,公司不得不投入大量的人力、物力來應(yīng)對(duì)這一難題,然而實(shí)際效果卻并不理想。
公司生產(chǎn)部察覺到這一痛點(diǎn)后,迅速行動(dòng),多次組織跨部門協(xié)調(diào)會(huì)議,在生產(chǎn)部的牽頭帶領(lǐng)下,檢修班和班組團(tuán)隊(duì)緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn),針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)大力推進(jìn)技術(shù)改造升級(jí)工作。
通過現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)改造,引入罐車吸附罐裝技術(shù),原本耗時(shí)費(fèi)力的脫硫灰放灰作業(yè),如今僅需20多分鐘即可高效完成,真正達(dá)成了“不揚(yáng)塵、不散排”的清潔生產(chǎn)目標(biāo)。與此同時(shí),氨水系統(tǒng)的技術(shù)改造也順利完成,進(jìn)一步優(yōu)化了整體生產(chǎn)流程。員工得以從重復(fù)繁重的勞動(dòng)中解脫出來,工作強(qiáng)度大幅降低。此外,新技術(shù)在廢棄物處理和排放控制方面更加精準(zhǔn)高效,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與環(huán)保的協(xié)同共進(jìn)。
這一系列舉措,既是公司對(duì)員工身心健康的真切關(guān)懷,也是公司積極擁抱智能科技、邁向現(xiàn)代化的生動(dòng)實(shí)踐。未來,公司將繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)引擎,在關(guān)懷員工、守護(hù)環(huán)境的道路上篤定前行,持續(xù)打造更高效、更綠色、更具溫度的生產(chǎn)模式。
通訊員:何明超
